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【通用名稱】 顧客品質改善活動
【項目描述】
對公司在產(chǎn)品質量方面的顧客投訴和返品問題成立課題組,通過課題組和各生產(chǎn)單位以專項改善活動的方式進行原因分析和改善活動開展,使之有效解決,提升客戶滿意度。
【項目特點】
顧問手把手指導,通過6個月左右解決第一批問題,并建立持續(xù)運營的機制。
【推行效果】
產(chǎn)品存原因得到系統(tǒng)分析,有效解決;
產(chǎn)品質量顯著改善;
客戶滿意度有效提升。
【適用企業(yè)】
適用于對產(chǎn)品質量要求較高、公司迫切需要解決客戶質量問題的所有企業(yè)。
【合作流程】
如您確有合作意愿,我們將整個合作過程劃分為7個步驟,分別為:
【實施周期】5-6個月
【推薦顧問】CTPM華天謀資深顧問師、熊遠平、高剛、譚永輝、周詩勇、黃權蓉
【成功案例】
案例1——**電子(嘉興)有限公司客戶投訴總結
投訴問題
2005年6月19日,T004-E30產(chǎn)品100PCS試產(chǎn)品,在崇正總裝測試投入中,發(fā)現(xiàn)3PCS不良,維修結果均為U4反向。
調查經(jīng)過
1、此產(chǎn)品100PCS試產(chǎn)時使用的IC U4為管裝材料,來料狀況為已拆封和半管裝形式。調查同類形式管裝IC(料號:8255IC004334),發(fā)現(xiàn)半管裝中IC有2 PCS放置方向與其他不一致,由此判斷定為,本次反向可能的原因是管裝IC U4來料有裝反現(xiàn)象。
2、本次新品試產(chǎn)過程中,因機器貼片參數(shù)在調試完善中,此IC有較多拋料狀況,SPD采用了手貼方式補件,有可能認為補反。
原因分析
根據(jù)調查的結果,綜合本次試生產(chǎn)的實際情況,推斷出,產(chǎn)生本次缺陷的原因應該是以下幾種:
(1)此次生產(chǎn)使用的100PCS U4管裝時材料擺放位置有反向現(xiàn)象;
(2)手貼元件時人員操作疏失,將元件手貼反向;
(3)對新產(chǎn)品試產(chǎn),SMT定位人員檢查漏失;
(4)FCT無法測試,導致流出;
(5)QA 100% 檢查,但產(chǎn)品首次試產(chǎn)及出貨較緊,沒能及時發(fā)現(xiàn)問題而流出。
改善對策
1、對此IQC執(zhí)行加嚴檢驗,檢查管料IC方向擺放要一致;
2、手貼元件需對極性方向作打點標識確認;
3、在SMT工藝中明確重點檢查U4方向;
4、將此IC反向狀況作業(yè)人員進行培訓,注意檢查管裝材料的擺放方向必須一致;
5、與**研發(fā)工程確認我司測試的覆蓋率,建立不可測元件表,對元件在外觀定位工藝中進行重點檢查。
跟蹤結果
以上措施我司已于6月23號開始執(zhí)行,目前制程中沒有發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象。客戶也未再反饋此類問題,因此認為措施有效。
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